全国火电大机组(600MW级)竞赛第十届年会论文集
陈 超 庄文军(广东国华粤电台山发电有限公司)
摘要:根据大型发电机内冷却水质及系统技术要求(DL/T 801-2002)中规定,全密封式内冷却水系统内冷水含氧量小于30 ug/L。这个标准在全国的大型火电厂都没有执行。甚至国内的大型火电厂对这个指标基本都没有控制。台山电厂化学专业根据公司实际情况,对定冷水系统采取多种措施。通过9个多月的试验及观察,积累了大量的数据。最终将台山电厂1号机定冷水溶氧降低到50 ug/L左右的较低水平。现在台山电厂化学、汽机专业的人员还在不断的进行试验,力争将定冷水溶氧降低到30 ug/L以下。
关键词:定冷水;溶氧;控制
随着发电机组容量的不断增大,对定冷水水质的要求也越来越严格。国内电厂也多次出现发电机线圈因腐蚀而堵塞的事故。故严格控制定冷水水质,防止发电机线圈腐蚀已显得十分重要。对于定冷水的pH值的控制各个电厂都非常重视,并且也取得了明显的效果。但是对于定冷水溶氧,国内几乎没有电厂控制。我公司专业人员根据定冷水系统的实际情况对定冷水溶氧进行了初步的研究。
1. 定冷水溶氧测定结果记录表:


趋势一:1、2号机4~8月份氧含量变化趋势图(开始充氮,补充水为除盐水。)

趋势二:1、2号机8~11月份氧含量变化趋势图(1号机采用100%补加凝结水的方式补水)(2号机有一次启机,定冷水溶氧变化较大)

从趋势一分析,#1机开始充氮后定冷水溶氧有下降的趋势,#2机运行中定冷水溶氧也在缓慢下降,但是溶氧波动较大。从趋势二分析,1、2号机充氮并补充凝结水后,溶氧下降明显,并且比较稳定(2号机由于启机,定冷水大量补充除盐水,导致溶氧较大波动)。
1、定冷水水箱液位低补充凝补水(除盐水),造成定冷水溶氧高。
* 原因分析:因为凝补水来自除盐水,溶氧量可达8000~9000 ug/L,补水量大会造成定冷水溶氧高。
* 解决措施:将1号机定冷水由凝补水该为凝结水。凝结水的溶氧量一般在10~30ug/L,比凝补水小很多。同时要求集控人员对#1、2号机定冷水补充凝补水的次数和频率进行认真统计,并将补水工作记录在巡操员记录上。如果补水量及补水频率过高,需查明定冷水损失的原因,降低补水量。
通过近四个月的观察确定在定冷水充氮密封良好的情况下,补入含氧量非常大的凝补水,是造成定冷水溶氧高的主要原因。
从2005年8月22号起,我们对一号机采取只补加凝洁水的方式运行。经过两个多月的观察,发现1号机定冷水溶氧下降比较明显在30~70ug/L,并能够保持的比较稳定,不再有以前补水前后的大的波动的现象,说明我们的试验是有效的。
1、尽量减少定冷水损失,减少补水次数,保持系统水质稳定。
2、对于定冷水的充氮应定期进行排补,降低氮气中的含氧量,从而降低水中的含氧量。
3、汽机专业进一步检查系统,重点是系统内的负压区,入泵的入口,看是否有微漏经过各方面的努力,我们将争取把定冷水的溶氧保持在合格范围内。
1、对定冷水箱充氮密封运行,可以较明显的降低定冷水溶氧。
2、定冷水补充水含氧量的大小是造成定冷水溶氧波动的主要原因。
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